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期刊简介

  • 主管

    中国煤炭科工集团有限公司

  • 主办

    煤炭科学研究总院有限公司
    煤炭工业洁净煤工
    程技术研究中心

  • 主编

    解强

  • 刊期

    月刊

  • ISSN

    1006-6772

  • CN

    11-3676/TD

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410 t/h循环流化床锅炉燃烧调整试验

2019年 第05期
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作者:
韩应
惠小龙
刘冬
张世鑫
黄海鹏
徐海涛
单位:
中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司;中国石油化工股份有限公司茂名分公司;华能伊敏煤电有限公司
摘要:

针对国内A电厂410t/h循环流化床(CFB)锅炉灰渣含碳量偏高、运行稳定性较差等问题,对锅炉一次风量、返料风量、入炉煤粒度等主要运行参数进行优化调整,探索锅炉最佳运行参数组合。结果表明:入炉煤粒度偏细,中位径仅约为1037.97 μm,锅炉底渣中位径仅为375.64 μm,表明入炉煤的成灰特性较好;炉膛上部灰浓度差压值高达约2.5 kPa,表明炉内细颗粒组分偏多,循环灰量受到一次风量的影响波动较大。为保证锅炉返料的稳定运行,控制穿过布风板的一次风量仅约为102300 m3/h,远低于设计值183000 m3/h,较同类型机组严重偏低。过低的一次流化风量使密相区燃烧缺氧严重,是引起灰渣含碳量偏高的主要原因。此外过低的一次风量,致使布风板阻力仅为2.1 kPa。与同类型锅炉布风板的阻力相比,布风板阻力偏小,造成锅炉局部流化不良、温度分布不均匀等。建议合理调节入炉煤粒度,控制其中位径在2 000~3 000 μm,优化炉内灰浓度分布,提高一次运行风量,可有效提高锅炉燃烧效率。

关键词:
循环流化床锅炉
燃烧调整
含碳量
煤粒度
布风板
灰渣
作者简介:
韩应(1981—),男,湖北应城人,高级工程师,硕士,从事CFB锅炉设计,锅炉性能诊断、优化、节能及CFB锅炉的烟气脱硫、脱硝技术研究等。E-mail:Y_Han@qny.chng.com.cn
图表:
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