模型预测控制技术在SNCR脱硝系统的应用
2024年 第S2期
72
34
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作者:
潘勤
高畅
隋海涛
单位:
国能长源武汉青山热电有限公司 烟台龙源电力技术股份有限公司
摘要:
循环流化床锅炉脱硝系统多采用非选择性催化还原(SNCR)工艺,喷枪布置在炉膛出口至分离器入口之间的水平烟道处,炉膛NOx浓度测点缺失及烟气含尘量大导致只能依靠净烟气NOx浓度进行反馈控制。为了解决循环流化床锅炉SNCR脱硝系统长期存在的自动化投入率低、氨逃逸大、控制效果不佳等问题,提出了基于模型预测控制(MPC)技术的SNCR脱硝优化控制方案,该方案利用烟气氧量、主蒸汽流量等参数进行前馈控制,利用净烟气NOx浓度进行反馈控制,采用模型预测控制器替代PID控制器,建立相关变量间的阶跃响应模型关系。首先使用SIMULINK仿真软件搭建脱硝系统仿真模型,然后导入负荷、氧量等干扰变量的历史数据,最后进行脱硝控制效果的仿真、氧量测点吹扫的仿真、净烟气NOx浓度测点吹扫的仿真。仿真结果表明净烟气NOx浓度的实际值在设定值±5 mg/m3波动;氧量测点吹扫期间,采取剔除烟气氧量干扰变量,只保留主蒸汽流量等措施,可以增强控制系统的抗干扰能力;净烟气NOx浓度测点吹扫对控制系统影响很小。该优化控制方案应用于1台280 t/h高压循环流化床锅炉的SNCR脱硝系统,其氨水制备设备与喷枪布置位置距离较远,导致控制延迟较大,一直无法投入自动。优化控制系统投入后,净烟气NOx浓度的波动幅度大幅减小,降低至±5 mg/m3以内,喷氨量随着氧量和主蒸汽流量等前馈控制变量进行局部调整,随净烟气NOx浓度的变化进行整体趋势调整,在遇到变负荷等工况时,喷氨量可快速增大至最高点然后缓慢下降,喷氨量的波动幅度比手动调节大幅降低,净烟气NOx浓度的平均值由30 mg/m3提高至42 mg/m3,降低喷氨量8%以上,表明模型预测控制技术在SNCR脱硝控制系统取得较好的效果。
关键词:
模型预测控制
SNCR
脱硝系统
喷氨优化
仿真
图表:
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引用格式:
[1]潘勤,高畅,隋海涛.模型预测控制技术在SNCR脱硝系统的应用[J].洁净煤技术,2024,30(S2):579-585.